钽粉分厂自开展“聚焦质量,降杂质,提高产品稳定性”活动以来,将“质量就是企业的生命”理念贯穿始终。由于杂质因素,影响产品漏电流,造成产品电性性能效果不佳。分厂对钽粉生产工艺、设备、工器具等进行多轮次、全系统、全方位梳理排查;从设备改造、工艺改进、品质提升等多点入手,大力开展降杂质,提升产品稳定性活动。
钽粉分厂重点围绕源头治理、过程控制、杂质去除做工作,针对Fe、Ni、Cr等目标持续改进。相关工段增加出料后磁选设备,通过磁选作业降低吸附在产品上的单质Fe,使Fe含量大幅下降,各工段积极响应分厂降杂质工作方针,采取了大量降杂质的措施,使原粉、产品杂质得到有效控制,1-5月原粉Fe返洗率为零。针对热处理过程物料,分厂技术组通过数据研究、理论计算大胆采取改进措施,减少了杂质进入物料,有效地降低了杂质含量,提升了产品合格率。分厂为避免由于人为原因造成交叉污染、混料和装错料导致产品质量不稳定,开展了“单批次工作法”,在思想上高度重视,严格实施执行作业要求,有效地降低了物料交叉污染和职工的劳动量,提高了产品稳定性和工作效率。通过一系列改进措施的实施,既降低了钽粉杂质含量,又为产品品质提升提供了有力保障。同时降低了物料交叉污染的风险,让产品稳定性、一致性及可靠性再上新台阶。
通过改进,使原粉Fe、Ni、Cr不良率由36.64%降至10.86%;电容器粉的Fe、Ni、Cr杂质由25ppm以上降至15ppm以下;5月份的原粉合格率较1-4月份提高了15%,钽粉的电性能明显提高,得到了客户的好评。(马静)